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好的操(cāo)作可有效提(tí)升壓濾(lǜ)器脫水性能

在開始生產前期,煤(méi)泥外在水分高達23%至25%,遠高於18%的設計指標,在使用壓濾器並對產品進行改造後,目前的產品水分已(yǐ)經滿足相關(guān)要(yào)求。

首先可能因為罐(guàn)內壓力設置不合理:罐(guàn)內壓力時決定煤泥水分多少的主要原因,初期的壓力一般在0.25MPa,所生產出的煤泥水分較高(gāo)。煤中的(de)氧化(huà)鋁含量較大,煤泥粘性大且煤與水不容易分離(lí),因此脫水過程(chéng)也(yě)相對困(kùn)難。提升壓(yā)濾器的壓力時主要的措施,因(yīn)此(cǐ)將罐內壓(yā)力提升到0.4MPa的範圍中,會讓煤泥水分明顯(xiǎn)下降。但是壓力不可(kě)無限的提升,可以承受的較大壓力在0.5MPa的範圍內。

煤漿濃度過(guò)高:煤漿濃度也是直(zhí)接煤泥(ní)水分高(gāo)速度的(de)主要原因,過濾器要求的煤(méi)漿濃度(dù)在300g/L至350g/L之間。但是在(zài)壓濾器的實際使用中,煤漿濃度一(yī)般高達(dá)650g/L至(zhì)700g/L,遠超於規定(dìng)範圍。在濃(nóng)度很大的情況下,濾餅很厚,在主(zhǔ)軸(zhóu)旋轉一周的有限(xiàn)時間內,煤(méi)漿脫水效果也非常(cháng)的差,水分較高,所以降低煤漿濃度顯得(dé)非常重要

1)在壓濾器供(gòng)料泵的入料口(kǒu)位置上(shàng)加上(shàng)反衝(chōng)清水裝置。在開始啟動機械的1h內,將反衝水閥門開啟,可有效降低泵口位置的煤漿濃(nóng)度。這個(gè)措施還可(kě)有效避免壓濾(lǜ)器管路(lù)出現堵塞情況;

2)盡可(kě)能的延長作業時間(jiān),減短停機時間。會(huì)有效降低濃縮池中煤泥在(zài)壓濾器底部的沉積,讓(ràng)其濃度下降;

3)在(zài)底流泵的料上到煤漿泵進料自動閥(fá)周圍增加反衝水。主要有2個作用:增加(jiā)壓濾器反衝水後可降低煤漿濃度,可降(jiàng)低蝶(dié)閥的轉動阻力,從而讓蝶閥不容易(yì)出(chū)現損壞情(qíng)況。

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